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工作总结

发布时间:2026-04-03

2026年按照综采队个人三年工作总结。

干了三年综采,从支架工干到技术经理,最大的感触是:井下这活儿,光有蛮力不行,光懂理论更不行,得把脑子焊在设备上。下面把这三年摸爬滚打攒下的一点东西捋一捋,不唱高调,全是实在话。

一、手艺是磨出来的,但得带着脑子磨

刚下井那会儿,我跟所有人一样,听话、记性好。队长说运输机链条紧到38米,我卷尺量到38米;老工人讲支架初撑力不能低于24兆帕,我盯着表针不敢动。但真正让我开窍的是第二年春检的一次故障。夜班刚过两点,采煤机牵引部突然高温报警,牵引速度直线往下掉。大伙儿第一反应查冷却水路——正常,过滤器刚换的。我蹲在机身旁边琢磨:水路没事,那会不会是主泵斜盘回位弹簧软了?这弹簧要是疲劳,变量机构供油不足,高压油内泄生热。说实话,我当时就是个副手,没人信我的判断。但我硬着头皮说:“拆开看看,不对我负责。”结果拆开一量,弹簧自由长度短了6毫米。换上新的,牵引立马恢复。

这件事让我明白一个道理:光知道“是什么”没用,得搞懂“为什么”。后来我养成个习惯——每个检修日,把换下来的故障件带进检修房,带着班里的年轻人拆解分析。比如截齿什么时候必须换,不是死记“磨损超三分之一”,而是看合金头与齿体结合部的裂纹走向。三年下来,我攒了一本手绘的故障图谱,里面画着马达配油盘拉伤、先导阀芯卡滞、变频器IGBT模块炸裂后的黑斑形态。这玩意儿比说明书好使,新工人翻两遍就能上手。

二、临场三分钟:一次差点出大事的顶板来压

去年11月的一个中班,我们在回采E2105工作面。煤壁帮鼓出明显,支架安全阀开始“吱吱”响,采煤机刚过40号架,身后顶板就发出“咔咔”的闷响。我站在操作台前,脑子里快速过了一遍规程:先停采煤机、闭锁刮板输送机,然后让支架工把本架和邻架的初撑力补到90%以上,同时安排两个人撤到15号架以外。

关键是怎么控制顶板不切顶。我让带班老李带着超前支护组,在煤壁前方5米处打了两排带帽点柱,柱距1.5米,用防倒绳连锁。同时我带着三个支架工,从30号架到50号架逐架调整护帮板,让护帮板紧贴煤壁,防止片帮抽空顶板支撑点。前后忙了半个多小时,顶板下沉量稳定在80毫米以内,压力峰值过去了。事后复盘,能快速控制靠两点:一是平时对矿压监测数据有预判——来压步距、强度、持续时间心里有数;二是我们提前在40-45号架区域备了20根木垛料和两桶液压油,应急时不抓瞎。

三、带队伍:别光吼,得让人真会干

当了技术经理后,我发现自己最大的变化是:不再自己闷头干活,而是琢磨怎么让一群人都会干。我们队新工人多,流动性大,很多操作毛病都是“传帮带”传歪的。比如拉移支架,好多人图快,一次拉两架,结果相邻支架错差超标,咬架、倒架风险极大。我就定了个死规矩:每班接班后前半个小时不生产,专门做“手指口述”演练。支架工挨个口述操作流程,我或者班组长在旁边纠偏。

还有一个管用的办法叫“故障情景复盘”。每次遇到非计划停机,处理完后不急着开机,把所有人召集到工具箱旁,用粉笔在地上画液压原理图或电气接线草图,让当时操作的人讲他判断的路径,再让其他人补充。有一次变频器报“过电压”,新人小赵怀疑是电网波动,老工人张师傅拿万用表一量,发现是制动电阻开路。复盘时我让小赵重新跑了一遍整流逆变单元的逻辑,他当场就记住了制动斩波器的检测点。这种办法比上十堂理论课都管用。

说实话,我也栽过跟头。去年有一次,我凭经验判断是泵站出了问题,让检修班换了两台柱塞泵,结果折腾了两小时,最后发现是吸油过滤器堵了。老师傅在旁边说了一句:“你咋不先看看最简单的?”那以后我给自己定了个规矩:排除故障必须从最便宜、最好拆的件开始查,别上来就动大件。

四、跟矿上扯皮:一次作业规程的修改

技术经理少不了跟矿总工、调度室打交道。有一回,工作面顶板条件变了,原来的支护参数明显偏弱,我提出把支架初撑力提高8%,同时加密锚索间距。总工觉得这样会影响进尺速度,不同意。我没硬顶,而是把近两周的矿压观测数据整理成一张表,标出顶板离层和支架阻力变化的对应关系,又找了相邻工作面的两个事故案例做对比。最后我说:“要不咱们先选50米试验段,如果三天内进尺没降下来,我再改回来。”他同意了。结果试验段不仅没降速,因为顶板控制好了,少了一次补支护的停工,反而快了半班。从那以后,我学会了跟上级讲条件——拿数据说话,用小范围试验打样,比拍桌子管用。

五、几点实在的认知

三年下来,我脑子里多了几个死理儿:

第一,问题不是来害你的,是来教你的。每次设备趴窝、顶板出事,背后都藏着一个我们没吃透的细节。现在我要求自己和组员,遇到问题第一反应不是推责任,而是先问“为什么会这样”。

第二,标准不是墙上的字,是手上的尺。采煤机滚筒与顶板的距离,规程写50到100毫米,有人觉得差二三十毫米没事。但长期超差,顶板就会离层,迟早冒顶。我现在检查从不看报表,直接进工作面用尺子量,差一毫米也是差。

第三,带队伍带的是“预感”。一个成熟的综采队员,不是力气大、动作快,而是他听到采煤机声音不对,能提前说“我觉得行走轮可能要坏”。这种预感怎么练?就是把所有见过的故障案例掰开揉碎讲,让大家脑子里存足够多的“故障模型”。

未来三年,我打算把队里每个人的技能短板摸清楚,搞“一对一”实训;再把故障图谱做成电子版,配上操作短视频,让新来的小伙子能少走弯路。井下日子还长,不吹牛,接着干。

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文章来源://www.qx54.com/xindetihui/190717.html

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