工作总结
发布时间:2026-04-272026年组选工作总结。
说实话,干我们这行,最怕年底写总结时凑不出硬东西。今年我负责组选段——就是原料筛选和分组配料那一条龙设备——的日常运维和故障抢修。这一年下来,大的故障处理了十一二起,小的不计其数。挑几件说得出口的,也是自己觉得有点体会的事,捋一捋。
先说最让我睡不着觉的那个故障。三号配料秤的流量反馈,一到下午三点就跳变。第一次跳,操作工以为是来料不均,手动调了阀门;第二次跳,我们换了个新传感器,管了两个班;第三次跳,夜班直接停机,产量损失了快两吨。我接手的时候,已经换了三次传感器、两次变送器,连信号电缆都换了新的,没用。
我没急着再换件。把过去两周的历史趋势调出来,发现跳变的时间并不是随机,而是集中在每天第二次排焦油渣之后的半小时。这就怪了——排焦油渣的管线和那根秤的取压管,在地沟里是挨着走的。我拿热成像扫了一下地沟盖板,排完焦油渣后,地沟温度从38度升到67度,而且取压管有一段没包隔热棉。说白了,温度一高,取压管里的冷凝水汽化,压力脉冲一上来,变送器就懵了。
措施不复杂:把取压管改走另一条桥架,多绕了七米,但是彻底避开了热源。同时把变送器的阻尼时间从0.2秒调到0.8秒,瞬间脉冲滤掉了。改了以后,三个月没再犯。但我吃亏在哪?吃亏在第一次就该去地沟里看。因为怕脏、嫌麻烦,前面折腾了四天,换了一堆件,成本花了快三千,其实根源就是四十块钱的保温棉没包到位。这件事我写在班组会上做了检讨——不是矫情,是真的教训。
再说说跟施工队干的那一架。今年修订《组选段仪表安装内部规范》,有一条是我提的:所有压力测点引压管,必须在工艺管线升温到工作温度后,再紧固一遍接头。原规范只要求冷态紧固到规定扭矩。施工队不干,说“国标都没这条,你加这条纯粹增加工时”。我说“那咱们看看去年冬天的漏油记录”。把台账翻出来——去年因为热态泄漏停了四次机,每次漏的都是高温重油,清理一次至少三个小时,还差点烫伤人。工长看完不吭声了。后来我们商量了个折中:不要求所有接头都热紧,只要求介质温度超过80度的测点,并且由当班巡检员在开车后一小时确认,签字留底。今年夏天高温工况下,这一块的热态泄漏次数为零。这件事让我明白一个道理:规范是死的,人是活的,关键是拿数据说话,同时给别人留个台阶。
今年还有一次让我很没面子的判断。五月份,一台振动筛的轴承温度偏高,我用便携测温枪打了几个点,觉得在合理范围,就签了“正常”。结果三天后轴承烧了,拆下来一看,保持架已经碎了。事后复盘,问题出在测温方式上——我只打了轴承座外壳,没打轴伸端。其实轴伸端温度比外壳高将近二十度,而且我手里的红外枪发射率设置不对,打光滑金属表面读数偏低了十几度。厂里为此专门配了一台接触式温度计,规定以后所有轴承测温必须接触测量,同时每两周用热成像做一次全面扫描。说实话,干了八年还犯这种低级错误,脸上挂不住。但挂不住也得认,技术工作就是这样,走捷径迟早要还。
数据方面,今年组选段的非计划停机共五次,比去年少两次。但其中两次其实可以避免——一次是滤芯堵塞预警我没有及时处理,心想再撑一个班,结果堵死导致系统压力骤降;另一次是PLC的备用电池报警被我们忽视了三个月,直到断电后程序丢失才后悔。这两件事说明,我的预判能力还不够,对“临界状态”的经验积累还差火候。明年打算重点做两件事:一是把所有关键耗材的预警值重新校对,不能再凭感觉;二是给每台设备建一个“病历卡”,把每次故障的原因、处置过程、后续预防措施都写清楚,每个月扫一遍,找共性规律。
哦,还有一件事差点忘了提。八月份因为雷击烧了一块模拟量输入模块,厂家报价八千六,货期两周。后来我在二手商那里找到一块同型号的拆机件,一千二,第二天就送到。但拆机件有个风险——你不知道它什么时候会再坏。我换上后连续跟踪了七十二小时的信号波动,发现有两路信号的零基值比正常高了0.3%。虽然还在允许范围内,但我在维护记录里做了特别标注:“建议三个月后复测,如有漂移则更换。”这块模块到现在还在跑,但每次巡检我都会多看它一眼。同行都懂,有些省钱的办法,是靠多花精力换来的。
年底回头看,这一年的进步和打脸都摆在那。不说漂亮话,明年计划就三条:第一,把剩下的三台老式变频器换成带故障预诊断的型号,已经报了计划;第二,自己报了个在线课程,补一补流体力学的基础,免得再犯温度压力搞混的低级错误;第三,每个月抽半天,轮流带着新来的两个小伙子去地沟、桥架、电缆夹层走一遍——有些坑,光靠讲没用,得让他们亲眼看到、亲手摸到。
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