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工作总结

发布时间:2026-04-04

电站运行人员工作总结。

今年干了啥,有啥坑,怎么填的,都捋一遍。

一、巡检不是遛弯,是对着数据找茬

每天三趟巡检,雷打不动。但我跟别人不太一样的地方是,手里攥着过去七天的数据表格。高压开关的SF6气压,今天0.52兆帕,昨天0.52,上周同一天0.525——掉了0.005。规程允许范围是0.5到0.55,0.005不算啥,但连续三周每周掉0.005,那就是泄漏。查!拿肥皂水喷接口,果然在密度继电器接头处冒泡。紧了一下,再测,稳住了。如果只看规程的宽范围,等掉到0.5以下报警再处理,可能已经泄漏了半个月,补气都补不赢。

另外,主变油位这事得细说。规程写油位在-20℃到105℃对应刻度之间就行,这等于没写。我们自己做了一张表:把油位计刻度换算成实际油量,再根据当前油温和负荷,反算一个“理论油位”。上个月#2主变A相套管油位比理论值低了8毫米——8毫米换算成油量也就两升多,但说明有问题。办票补油,顺便测了密封性,发现套管顶部一个密封圈硬化了。换完以后,油位曲线跟理论值完美贴合。要是信了规程的“在范围内”,等夏天热胀冷缩加高负荷,那个位置可能直接渗油甚至喷油。

二、雷雨夜那次跳闸,后背真湿了

7月12日,23:17,暴雨。监控报35kV光伏进线311开关零序过流II段动作跳闸。值班员小刘说:“可能雷击瞬时故障,试送一次?”我说等等。

心里打鼓:零序过流动作,大概率是单相接地。雷击确实可能造成瞬时接地,但万一真接地了,试送就是带故障合闸。先看故障录波——零序电流有效值128A,持续220毫秒,波形没有衰减迹象,不像是瞬时电弧。再看保护装置报文,动作值准确,没有误动特征。

带上验电器、摇表、红外测温枪,两人穿雨衣进高压室。先测311开关负荷侧绝缘:B相对地2.5兆欧,A相和C相都在500兆欧以上。B相电缆头红外测温比另两相高27度。定位了——电缆头绝缘劣化,雷击过电压把它打穿了。

隔离、转移负荷、恢复供电,43分钟。但真正要命的是后面:拆电缆头的时候,我亲手剥开绝缘层,发现里面有潮湿痕迹。查施工记录,这根电缆是三年前雨季做的,当时湿度78%。施工方说“做了热缩处理没问题”。扯淡。水分是慢慢迁移进去的,三年才发作。

那天晚上干到凌晨四点,新电缆头做完,耐压试验通过。第二天我写了一份《电缆头制作环境湿度控制补充规定》,贴在材料仓库门口:湿度高于70%不得施工,除非采取加热除湿并全程记录湿度数据。这个事我还在班前会上讲了,跟兄弟们说:“以后谁验收电缆头,先问施工方要施工时的湿度记录,没有就拒绝签字。”

三、SVG过温那档子事,一分钱没花

四台SVG,去年夏天平均每月报“模块过温”2到3次。厂家来人看了一圈,说环境温度太高,建议加装两台工业风机,报价两万八。

我没急着批。先调出过去三个月告警时间和对应数据,画了张Excel表。发现一个规律:告警集中在下午2点到4点,但室外温度最高的时间其实是下午1点左右。而且告警频率跟负荷大小没关系——负荷低的时候照样报。

再去现场蹲。SVG室在西侧,下午西晒墙表面温度用红外枪打了一下——56度。再看散热风道,出口正对着西墙,排出去的热风直接反弹回来被进风口吸进去。热风回流。

解决方案:找了两块镀锌铁皮做了个导流罩,把热风引向朝北的方向。西墙外面拉了一张遮阳网,成本一百二。调整完以后,今年整个夏天同类告警只出现了一次,那次是因为滤网被杨絮堵了,吹干净就好了。

省了两万八是小,关键是学会了:别听厂家瞎忽悠,数据不会骗人。

四、跟厂家拍桌子那次

今年换蓄电池组,104只。施工方项目经理老张拍胸脯:“出厂报告全合格,直接装吧,我们都卖了几百组了。”我说不行,按DL/T 5044-2014第5.3.7条,必须做全容量核对性放电。

老张脸拉下来了:“那得耽误两天工期。”我说:“那也比以后出事强。”

放电做到第8个小时,有三只电池电压掉到1.78V、1.76V、1.75V,同一组其他电池都在1.95V以上。偏差超过0.2V。我拍下照片,把标准翻出来——单体电压偏差超过平均值的±5%判定不合格。老张还想解释“极板活化不充分,用用就好了”。我说:“行,你写个承诺函,保证这三只以后不会出问题,出问题你全赔。”他不吭声了。

最后换了一批新的。事后我加了条验收细则:蓄电池到货后必须先静置24小时测开路电压,再做全放电,任何一只不合格整组拒收。

五、也有栽跟头的时候

今年4月,6kV一段进线开关拒分。保护动作了,开关没跳。我查了机构、二次回路、分闸线圈,都没问题。最后拆开机构箱才发现,分闸挚子的复位弹簧断了。问题是这个弹簧我上个月刚做过分合闸测试,当时正常。

后来琢磨明白了:测试时分合闸速度跟事故时不一样。我做的是正常速度操作,但事故时短路电流会产生巨大电动力,机构受到冲击,那个本来就有点疲劳的弹簧就直接断了。

从那以后,我在月度维护里加了一项:低速分合闸检查。用手动缓慢操作,观察机构有没有卡涩、弹簧有没有异常。这个教训记在笔记里,全站传阅。

六、下一步真打算

手上正在弄一个《异常处置速查表》,已经写了17条。比如“直流接地先测充电模块纹波”、“主变轻瓦斯动作别急着复归,先看油位曲线”、“开关拒分先查分闸线圈电阻和挚子弹簧”。下个月贴到控制室墙上,新来的兄弟照着做,至少不会出大错。

另外,全站设备红外热成像建档已经做了一半。每台开关柜、电缆头、变压器套管,存一张基准热像图。以后每季度拍一次,自动对比温差。超过3度就预警。

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文章来源://www.qx54.com/xindetihui/190747.html

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